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棉纤维经过煮练和漂白处理,增加白度和吸水性后,可以直接采用非织造法制成布。例如水刺法非织造布从原料到成品比机织物或针织物生产省去了纺纱、纱线准备、织造及复杂的后处理等工序,生产时间减少了80%,缩短了生产周期,能耗减少了90%,其中约95%左右的水经过处理后循环使用,降低了能源消耗和生产成本,减少了环境的污染。

老树开新花 XX纺织逆向思维迎发展
来源: | 作者:tpl-c6946c5 | 发布时间: 3704天前 | 549 次浏览 | 分享到:
 面对看起来没有“钱图”的传统旧设备,以及越来越多的企业向产业上游拓展的时候,

 面对看起来没有“钱图”的传统旧设备,以及越来越多的企业向产业上游拓展的时候,位于衙前的一家有20多年历史的纺织企业逆向思维,低成本扩张, 固守下游。日前,记者在杭州萧山XX纺织有限公司采访时,公司总经理XXXX正与衙前镇有关村商洽,争取场地,投资550万元,再引进400台别人淘汰下 来的小剑杆旧织机。

    此前,该公司吃到了逆向思维的甜头。去年底,该公司投入200多万元,引进了别人淘汰或倒闭留下来的小剑杆旧织机160台,通过管理创新,提**率,取得良好效益。

    据介绍,这160台小剑杆旧织机,部分是从绍兴、江苏引进的,其中120台是周边企业、个体工商户倒闭或淘汰下来的,平均已使用了5-6年。“主要是质量与管理跟不上,产品单一,没有销路。”XXXX介绍这些小剑杆织机遭淘汰原因说。

    产品竞争力关键看质量,旧设备同样能保障质量。原来,使用先进的喷气织机与使用传统的小剑杆织机织造,其倍捻、网络等前道设备是一样的,且成品布质量好不 好,关键在前道质量控制好不好。为此,公司通过加强动态检验,在及时发现问题及时检修的同时,实行严格的质量考核等措施,保障了产品质量。

    “利用旧设备发展,具有投资省、风险小的优势。”XXXX现场拿出计算器,算了一笔“划算帐”:

    按目前的行情,160台小剑杆新织机(1.5千瓦/台)需要376万元,与50万元/台的新喷气织机相比。两者的主要差距在转速上。喷气织机的产量为 219米/天,相当于4台小剑杆织机一天的产量,而4台旧的小剑杆织机的合起来的价钱,不足一台新喷气织机的1/10,且没有折旧;在人力资源配置上,1 名挡车工能管理8台喷气织机,但通过管理创新,XX的1名挡车工管理了10台小剑杆织机。加上小剑杆织机功率小,耗电少,利用小剑杆旧织机成本优势明显。 尤其该公司在网络、倍捻车间实施错峰用电已多年。“这两个车间职工工资是‘国家’发的。”该公司负责人说。意思是说,省下来的电费,足够支付这两个车间职 工的工资(13名)。

    据了解,在同行中,一般1名挡车工管理小剑杆织机数量在4-5台之间。而XX纺织通过管理和激励创新,使劳动效率提高到10台/人。比起负责4-5台小剑杆织机,挡车工工资提高了200多元/月。企业职工从较多的200多人减少到现在的150人左右。

    该公司逆向思维的善用还体现在对产业下游的固守上。XXXX介绍,自己也想过往产业上游发展,比如切片纺等项目;凭实力,也投得起。但考虑到上游行业投的人太多、跟的人太多,有“投得起,养不活”的担忧,所以选择了放弃。

    但是,该公司于2008年改变了产品结构,实现从服装类布料到家纺类面料的转型,产品达到系列化,共50多个品种,有的用到五**酒店里面,同时避免了服装面料有淡、旺季之分弊病。企业销售规模逐年稳步提高,去年销售实现6000多万元。